以農藥行業揮發性有機廢氣為研究對象,優化了蓄熱陶瓷體、切換閥、燃燒器等選材,以及安全控制和二噁英防治等方面設計參數,分析了特征污染物進出氣濃度及去除效率,探討了蓄熱式熱氧化(RegenerativeThermalOxidizer,RTO)技術治理揮發性有機廢氣實際運行效果。結果表明甲苯和非甲烷總烴排放限值滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GBl6297-1996)中表2二級標準,二氯乙烷排放限值滿足美國EPA工業環境實驗室和《制定地方大氣污染物排放標準的技術方法》(GB/T3840-1991)計算值,二噁英排放限值滿足《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GBl8485—2014)表4標準。RTO系統總投資150萬元,年運行費用49.98萬元,對該企業不構成經濟負擔。RTO適合農藥行業揮發性有機廢氣處理,特別是對含低濃度鹵素廢氣在保證凈化效果的同時又可抑制二噁英產生。
截至2015年12月,江蘇省農藥行業規模以上企業28家,實現總產值430億元。根據《國民經濟行業類》(GB/T4754—2011),農藥生產屬于化學原料及化學制品制造業范疇,原輔材料種類多,有機溶劑消耗量大,工藝過程及產物環節多,易造成環境污染。該行業常用有機溶劑包括芳香烴類、脂肪烴類、脂環烴類、鹵化烴類、醇類、醚類、酯類、酮類等,這類有機溶劑使用過程揮發形成的VOCs(VolatileOrganicCompounds)是大氣臭氧和二次有機氣溶膠污染的重要前體物,且具有高毒性、致癌性,直接排放對人體健康會造成一定的危害。
根據《十三五規劃全國分行業VOCs排放基數.江蘇省》可知,目前江蘇省VOCs排放總量230.85萬噸,工業源排放量108.07萬噸,占比46.81%,遠高于交通源、生活源或農業源。工業源中化學原料及化學制品制造業VOCs排放量2.75萬噸,占工業源排放量2.54%,成為我省目前VOCs的源頭之一。
目前,常用于回收VOCs方法有吸收、吸附、生物凈化、鍋爐熱力焚燒低溫等離子體、光催化氧化、蓄熱式熱氧化等。吸收法凈化效率取決于VOCs的水溶性,總體凈化效率較低,且易產生二次污染;對于易脫附且具有利用價值的物質可選用吸附一再生法,如不可再生或無回收價值的采用吸附法,運行費用偏高;低溫等離子體、光催化氧化和生物法一般僅適用于低濃度大風量有機廢氣處理;鍋爐熱力焚燒凈化效率高,但需依托鍋爐,運行成本較高,且使用場合受限制;與傳統的催化燃燒、直燃式熱氧化爐相比,RTO具有熱回收效率(95%)和凈化效率(98%)高、運行成本低、抗污染物濃度變化強、能處理大風量低濃度工業廢氣等特點,逐步應用于化工、涂裝、印刷等行業揮發性有機廢氣的污染防治中。
本文結合江蘇鹽城某農藥生產企業含有機溶劑廢氣產排特征及工程經驗,提出了采用三室RTO應用于醫化廢氣的末端處理,取得了較好的環境和社會效益。
1項目概況
江蘇鹽城某農藥企業主要生產氟環唑,氰氟草酯、吡氟草胺、二噻農、咪酰胺、烯酰嗎啉、除草定、抗倒酯等產品。在正常生產過程中,各類反應釜、精餾塔、真空泵、離心機和離心母液收集槽、干燥機、原料及產品儲罐等設備均會產生廢氣,廢氣中主要含有甲醇、異丙醇、甲苯、二甲苯、丙酮、苯酚、二乙胺、三乙胺、氯化亞砜、乙酸、二氯乙烷、石油醚、正丁醇、二甲基亞砜等揮發性有機物和少量NOx、SO2、HC1、HBr、Br2、C12等無機污染物。企業原有廢氣治理手段包括冷凝、水洗、堿洗、次氯酸鈉吸收、活性炭吸附等。
根據現場實地調查,該企業廢氣收集處理主要存在以下問題:①冷凝法可大量回收有機物料,水洗和堿洗對無機污染物具有一定效果,但對絕大多數VOCs效果欠佳;②次氯酸鈉吸收在一定程度上可去除具有還原性的VOCs,但存在二次污染問題;③現有活性炭吸附凈化裝置無脫附再生系統,極易飽和,僅采用活性炭吸附難以確保達標排放,同時又可產生大量廢活性炭等二次污染物。為此筆者結合該農藥公司實際情況,提出采用RTO凈化工藝處理含VOCs廢氣。
2工藝流程
三床式RTO處理該農藥企業VOCs工藝流程如圖1所示,車間產生的含VOCs廢氣經預處理后由前送風機送至前兩級水洗塔,除去無機廢氣和少量水溶性有機廢氣,同時起到除塵和降溫作用,以減輕RTO處理負荷;接著經氣水分離器,除去水洗塔帶入的水分,避免安全事故;然后廢氣經主風機送至RTO進行高溫焚燒處理;焚燒后的廢氣通過混合箱、水冷卻塔、后堿洗塔,經降溫和除去焚燒產生的酸性氣體,經排氣筒達標排放。
3設計要點
3.1設計參數
根據企業已有的廢氣收集系統,實測廢氣流量為Q--8000m3/l1,排氣溫度為30~C,考慮處理系統留有20%的操作余量,確定進入RTO裝置的廢氣處理能力Q=10000m/h。
3.2防火間距
《建筑設計防火規范》(GB50016—2014)明確提出了廠房、倉庫、儲罐以及可燃材料堆場與明火或散發火花地點(IO焚燒爐)的最小防火間距,即:RTO焚燒爐與甲、乙類廠房的防火間距不宜小于30m,
與甲類倉庫的防火間距至少為25m,與甲乙丙類液體儲罐的防火間距至少為25m,與濕式可燃氣體儲罐的防火間距至少為20m,與濕式氧氣儲罐的防火間距至少為25m,與可燃材料堆場的防火間距至少為12.5m。本項目RTO焚燒爐選址處與甲類廠房的防火距離為35m,滿足GB50016.2014要求。
3.3選材原則
該農藥企業廢氣中含鹵素、氮、硫等元素,這類有機物經高溫焚燒后產生鹵化氫等酸性氣體,對RTO爐體造成嚴重腐蝕,從而影響設備正常運行,因此,RTO選材必須考慮防腐問題。本系統為減緩RTO及輔助設備腐蝕,在選材方面做了以下工作:1)蓄熱室爐柵采用316L不銹鋼;2)RTO殼體內壁涂耐溫防腐澆注材料(如耐酸膠注料);3)混合箱、水冷卻塔、后堿洗塔等配套設備亦采用316L不銹鋼,送風機和主風機采用防腐防爆型風機。
3.4蓄熱陶瓷體
陶瓷蓄熱體起到氣流定期轉換過程中的吸熱放熱功能,使RTO進出口廢氣的平均溫差控制在30~C100~C,換熱效率大于95%,減少RTO的能源消耗以降低運行費用。本項目陶瓷蓄熱體采用LANTEC
MLM180專利產品,其特點在于比表面積大680m2/m3,阻力小,熱容量大0.22BTU/lb*F(2.326J/kg*F),耐溫高可達1200~C,耐酸度99.5%,吸水率小于0.5%,壓碎力大于4kgf/cm2,熱脹冷縮系數小,為4.7X10一/~C,抗裂性能好,壽命長。
3.5切換閥
切換閥是蓄熱陶瓷體實現蓄熱、燃燒與吹掃功能的關鍵部件之一,因廢氣中含有腐蝕性介質和粉塵顆粒,切換閥的頻繁動作會造成腐蝕和磨損,進而出現閥門密封不嚴、動作速度慢等問題,導致排氣出現瞬間濃度超標現象,極大影響了凈化效果,如何解決高溫條件下旋轉靈活和密封的矛盾至關重要們。為此本系統中所有切換閥全部采用進口優質氣動蝶閥,選用的切換閥精度高,泄漏量小(≤1%),壽命長(可達100萬次),啟閉迅速(≤ls),運行可靠。
3.6燃燒器
燃燒器的主要目的是確保燃料在低氧環境中燃燒,避免形成局部高溫或燃燒不充分,這就需要考慮到燃料與氣體間的擴散、與爐內廢氣的混合以及射流的角度及深度等因素,然后根據實際的工藝需求選擇最合適的燃燒器,否則會直接影響RTO的焚燒效果。本系統選用美國NA5424—5(20×104kcal/h)燃油比例調節式燃燒器,其特點是可進行連續比例調節(調節范圍10:1),高壓點火,可適應多種情況。
3.7控制系統
采用DCS系統對RTO進行自動控制,配計算機對整個系統運行工況進行實時監控。DCS系統主要包括燃爆檢控系統、爐膛溫控系統和負壓控制系統。
1)燃爆檢控系統:本系統在前級水洗塔和RTO焚燒爐之間相應位置廢氣總管上設置VOCs可燃氣體在線檢測儀,用于測定廢氣的VOCs可燃氣體的濃度,給RTO前的閥門留有足夠的切換時間,確保進入
RTO的VOCs可燃氣體濃度小于混合氣體爆炸下限的25%。
2)爐膛溫控系統:當爐膛溫度超過上限溫度920℃時,本系統將自動打開新風閥;當爐膛溫度超過上限溫度970~C時,本系統將自動打開超溫排放閥;當爐膛溫度超過上上限溫度l050℃時,本系統將自動報警并自動停機,同時打開旁通排放閥。
3)負壓控制系統:本系統在前級水洗塔和RTO焚燒爐之間相應位置廢氣總管設置壓力傳感器,負壓控制送風風機變頻器,來控制調節送風機風量;由爐膛的壓力傳感器負壓控制排風機變頻器,來控制調節排風機風量。
3.8二嗯英防治
基于二嗯英產生機理[1引,本系統做了以下工作:1)對反應釜、真空泵等設備產生含二氯乙烷廢氣的加強冷凝回收;2)將含二氯乙烷廢氣單獨收集后采用活性炭吸附一蒸汽脫附回收;3)在盡量減少含二氯
乙烷廢氣進入RTO情況下,對蓄熱室尺寸進行合理設計,縮短燃燒后的高溫廢氣極冷時間,確保廢氣在中溫區(300~C~5o0℃)停留時間小于2S,從而減少二嗯英的產生。
4運行效果
RTO處理該農藥企業VOCs己穩定運行兩年,委托第三方檢測機構對RTO裝置進出口尾氣進行了取樣監測,結果如表2所示。
RTO裝置進出口標干廢氣量8000m3/h,排氣筒高度H=25111;甲苯和非甲烷總烴排放限值執行《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297.1996)表2二級標準;二氯乙烷排放濃度根據美國EPA工業環境實驗室計算,排放速率限值根據《制定地方大氣污染物排放標準的技術方法》(GB/T3840.1991)計算;二嗯英排放限值執行《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485—2014)。
由表2可知,甲苯和非甲烷總烴排放限值滿足GB16297—1996中表2二級標準,二氯乙烷排放限值滿足EPA和GB/T3840—1991計算值。因尾氣中含有二氯乙烷,故對RTO出口的二嗯英進行了監測,結果表明,二嗯英濃度為0.011ngTEQ/Nm3,遠低于GB184852014中二嗯英的濃度標準限值O.1ngTEQ/Nm3。
5經濟分析
1)RTO系統(包括爐體、前后噴淋吸收塔、防腐風機等)總投資共計150萬元。
2)RTO系統總裝機功率50kW,按70%運行效率計算運行功率35kW,按0.75元/kW˙h(峰谷電平均價)計算,電費為630元/d。
3)系統正常運行后,輕柴油平均用量為6kg/h,按6.5元/kg輕柴油價格計算,輕柴油費用為936元/d。
4)消耗30%的液堿約100kg/d,按1000元/t的液堿價格,液堿費用為100元/d。按年運行300天計,不計設備折舊、資金利息、維修費用等,RTO系統總運行費用約為49.98萬元/a。
6結論
采用RTO氧化焚燒技術治理農藥行業揮發性有機廢氣,現場運行數據表明:甲苯和非甲烷總烴排放限值滿足《大氣污染物綜合排放標準》(GB16297—1996)中表2二級標準,二氯乙烷排放限值滿足美國EPA工業環境實驗室和《制定地方大氣污染物排放標準的技術方法》(GB/T3840.1991)計算值,二嗯英排放限值滿足《生活垃圾焚燒污染控制標準》(GB18485—2014)表4標準。RTO系統總投資共計150萬元,年運行費用49.98萬元,對該企業不構成經濟負擔。該裝置的使用,可以大大減少VOCs的排放量,具有良好的經濟效益和環境效益。